生态环境保护示范工程
2023-S-54
申报单位
福建龙净环保股份有限公司
业主单位
广州华润热电有限公司
推荐单位
福建省环境保护产业协会
一、工程简介
建设和运行模式
EPC
投运时间
2019年8月7日
工程示范点
技术先进:对系统关键设备圆盘干化机进行结构优化,提高了圆盘干化机的换热效果。
二次污染可控:市政污泥经干化后,干污泥和废气进入锅炉焚烧,高温无害化处置;废水排入业主污水处理系统,处理达标后排放;无二次污染物排放。
工程质量可靠:从施工到交付,至今期间,未发生质量事故。
设施运行稳定:交付至今,稳定运行。
能耗物耗低:干化系统经第三方性能检测,干燥机出力:131.804 t/d;干化机能耗2777.4 kJ/kg;干化后干污泥含水率为34.11%;蒸汽耗量为1.06 kg(蒸汽)/kg(水),均满足合同要求,优于国内同类产品。
资源综合利用率高:采用电厂低品位蒸汽作为干化热源,干污泥焚烧有热值。
工程规模
建设工程100 t/d (远期200 t/d);设计处理量100 t/d,实际处理量131.8 t/d。
工艺流程
1)污泥路线:卸料车卸泥至接收仓,污泥通过输送设备送至干化机。湿污泥通过盘片与蒸汽间接换热,污泥水分蒸发,并随载气一同排出干化机,干化后的污泥通过输送设备送至干污泥存储仓内,污泥可通过焚烧等实现资源化利用。
2)蒸汽路线:过热蒸汽通过减温减压装置减压降温至约0.5 MPa、160℃,然后进入干化机中空轴、盘片及壳体。蒸汽换热转变为凝结水后通过虹吸装置排出干化机,经疏水阀疏水后通过疏水换热器降温至60℃后排至疏水箱,然后通过疏水泵送至电厂回用。
3)工艺废气路线:污泥干燥过程产生的废气通过工艺引风机排出干燥机,引风机维持干燥机内微负压运行。被抽出的废气经过旋风除尘器除尘后进入冷凝器中进行冷凝除湿,最后的不凝气体送至锅炉焚烧达标排放。
4)厂房通风路线:污泥干化系统正常运行时,卸料、输送等环节会有气体逃逸,建立密闭厂房,通过厂房风机强制通风,将厂房气体收集进行处理,避免臭气在周边环境扩散、影响周边空气环境质量。
5)废水路线:经冷凝器冷凝产生的废水排至废水箱,然后通过废水泵将污水送至污水处理系统进行处理。
6)冷却循环水路线:冷却水通入冷凝器与废气间接换热,保证废气中的饱和水蒸气冷凝,避免废气在后端输送过程中发生冷凝。
运行效果
根据第三方检测单位出具的《广州华润热电有限公司污泥干化处置EPC总包工程性能测试报告》,干化系统湿污泥处理量为131.804 t/d,湿污泥平均含水率为78.23%,干化后污泥平均含水率34.11%,干化后污泥量为43.548 t/d,污泥减量化率为67%。干化后的污泥作为燃料与煤进行掺烧发电,资源化率为33%。污泥经干化机干化后减量化显著。
二次污染控制
污泥干化主要产生废水和废气,其中废水通过管道密闭输送至原电厂污水处理站进行处理;废气包括工艺废气和厂房内无组织排放废气,工艺废气通过管路密闭输送至电厂锅炉高温分解,厂房无组织废气通过定点收集密闭输送至电厂引风机。整个处理过程中对废水和废气进行密闭输送,无二次污染。生产厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。
运行情况
项目连续运行至今,系统设计合理、准确、运行可靠、稳定,在各种负荷及泥质情况下均实现稳定可靠运行,适应性强。项目投运以来,未发生过环境安全等安全事故。
碳减排效果
该系统利用低品质的蒸汽作为热源干化污泥,干化后的污泥具有较高的热值,可以作为燃料进行焚烧发电,实现了蒸汽从低品质向高品质的转变。通过干化机结构和工艺系统优化,提升系统能耗的利用率,降低蒸汽能耗水平,蒸汽耗量为1.06 kg(蒸汽)/kg(水)。由于具有热值的污泥焚烧可以代替部分煤炭燃料,使得煤炭燃烧量减少,碳排放减少。
通过对干化系统优化自动化控制,在不同负荷下可以实现耗电设备的变频转化,避免低负荷下用电设备在高频运行造成的电耗损失,整个干化系统耗电量在较低水平,间接反映出碳排放量减少。
二、工程申报单位联系信息
单位名称:福建龙净环保股份有限公司
单位地址:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号
联系人:畅凯旋